Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13926
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Gürsoytr
dc.contributor.authorBishtawi, Nabil-
dc.date.accessioned2023-11-02T13:15:47Z-
dc.date.available2023-11-02T13:15:47Z-
dc.date.issued2023-07en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/13926-
dc.descriptionThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2023en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 91-95)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThis study proposed optimization procedures to design an LQR controller for an active tuned mass damper on a 10-story structure. For the optimization, two multiobjective-function problems were formulated. The number of objective functions in both problems was equal to the number of stories, and they measured the ratio of controlled to uncontrolled drift. Optimizations of the ATMD have been realized by utilizing 28 near-field earthquake records with pulse ground motion. The performance of the resulting controller was assessed using five performance indices by utilizing 96 earthquakes comprised of near field with a pulse, near field without a pulse, and far-field records. The first optimization problem has no bounds on the magnitude of the applied force. Frequency analysis has been used along with time domain analysis to assess and figure out the characteristics of the controlled structure. The results indicate that a high amount of active force is needed. Several methods were tested to find the most effective way to decrease the needed actuator's force while keeping a good performance index similar to the original model. In the second optimization problem, a limitation was considered for the applied force. In this problem, the time simulation and frequency analysis have been used as in the first one. The force limitation in this problem triggers a bang-bang action issue. Several low-pass FIR filters have been tested against the issue, resulting in a better understanding of the originating reason for the bang-bang action and the filters' effect on the controller. To decrease the number of sensors used for the feedback system Kalman filter has been used. The output of Kalman filter was the same as the original system. The robustness of the controller was assessed by changing the characteristics of the uncontrolled structure and comparing it with the original model. It turns out that the optimized LQR-ATMD is robust.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, 10 katlı bir yapı üzerinde aktif ayarlanmış bir kütle sönümleyici için bir LQR kontrolörü tasarlamak için optimizasyon prosedürleri önermiştir. Optimizasyon için iki çok amaçlı fonksiyon problemi formüle edilmiştir. Her iki problemde de amaç fonksiyonlarının sayısı kat sayısına eşittir ve kontrollü kaymanın kontrolsüze oranı ölçüldü. ATMD'nin optimizasyonları, 28 yakın saha darbe tipi deprem yer hareketi kaydı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan kontrolörün performansı, darbeli yakın alan, darbesiz yakın alan ve uzak alan kayıtlarından oluşan 96 deprem kullanılarak beş performans indeksi kullanılarak değerlendirildi. İlk optimizasyon probleminin uygulanan kuvvetin büyüklüğü üzerinde bir sınırı yoktur. Kontrol edilen yapının özelliklerini değerlendirmek ve anlamak için zaman alanı analizi kullanılarak frekans analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, yüksek miktarda aktif kuvvete ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İyi performans endeksini korurken gerekli aktüatörün kuvvetini azaltmanın en etkili yolunu bulmak için orijinal modele benzer çeşitli yöntemler test edildi. İkinci optimizasyon probleminde uygulanan kuvvet için bir sınırlama düşünülmüştür. Bu problemde ilk problemde olduğu gibi zaman simülasyonu ve frekans analizi kullanılmıştır. Bu problemdeki kuvvet sınırlaması, bir bang-bang eylemi sorununu tetikler. Birkaç düşük geçişli FIR filtresi bu soruna karşı test edildi ve bu da bang-bang eyleminin kaynağının ve filtrelerin denetleyici üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağladı. Geri besleme sisteminde kullanılan sensör sayısını azaltmak için Kalman filtresi kullanılmıştır. Kalman filtresinin çıktısı orijinal sistemle aynıydı. Denetleyicinin sağlamlığı, kontrolsüz yapının özellikleri değiştirilerek ve orijinal modelle karşılaştırılarak değerlendirildi. Optimize edilmiş LQR-ATMD'nin sağlam olduğu ortaya çıktı.tr
dc.format.extentviii, 105 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOptimizationen_US
dc.subjectLinear Quadratic Regulator (LQR)en_US
dc.subjectLQR controlleren_US
dc.subjectActive Tuned Mass Damper (ATMD)en_US
dc.titleOptimization of active control for a low-rise buildingen_US
dc.title.alternativeAlçak katlı bir binanın aktif kontrolünün optimizasyonutr
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr
dc.identifier.yoktezid823551en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10564791.pdfMaster Thesis19.28 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Nov 18, 2024

Download(s)

54
checked on Nov 18, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.